嘉兴港区全力推进传统产业转型升级
本文转自:嘉兴日报
聚焦“两化”改造
嘉兴港区全力推进传统产业转型升级
■记者 迟伟涛 通讯员 金玄明
本报讯 “两化”改造是推动制造业迈向中高端的重要抓手,也是企业可持续发展的关键举措。日前,嘉兴港区召开“两化”改造推进新型工业化现场交流会,交流总结今年以来全区“两化”改造工作成绩和亮点,研究当前存在的问题,部署下一步重点工作。
今年以来,嘉兴港区紧紧围绕上级要求、总体部署,大力推进“两化”改造,不断引导先进技术在制造业中融合应用,推动传统产业转型升级,助力新型工业化发展。
今年以来,港区“两化”改造可谓改出满满“氛围感”,取得了一定的成效。据悉,港区今年实施数字化改造项目36个,绿色化节能降碳技改项目12个,完成“两化”改造投资22.6亿元。其中,有3家企业入围2023年省级生产方式转型项目。
目前,港区已有浙江华泓、嘉化能源、恒优化纤、合盛硅业4家企业获评嘉兴市“两化”改造“双示范”企业。
其中,浙江华泓坚持绿色发展理念,实施了总投资5780万元的“PDH装置尾气综合利用项目”,成功入围浙江省生产制造方式转型(绿色化方向)示范项目。
浙江华泓新材料有限公司拥有两套45万吨/年丙烷脱氢(PDH)制丙烯装置。据了解,丙烷脱氢制丙烯装置生产过程中会产生富氢干气、乙烷气等富余尾气。该企业相关负责人介绍,一期装置开车初期,由于无下游用户,尾气除了部分用于装置内工艺加热炉自用以外,其余部分未能有效利用,造成了极大的资源浪费。
为有效节能降耗,浙江华泓新材料有限公司投资5190万元,启动实施“PDH装置尾气综合利用项目”。对PDH装置生产过程中产生的PSA尾气、富氢干气和脱乙烷塔顶气等富余尾气进行综合利用,部分尾气通过装置工艺加热炉产出高压蒸汽,带动背压式汽轮发电机组发电;剩余尾气通过调节阀调整成分构成,达到替代天然气的条件,并铺设专用管道输送到园区内其他企业,替代天然气作为燃烧炉的燃料。
“项目的实施,既可减少嘉兴港区化工新材料园区天然气消耗,又能降低丙烷脱氢装置的能耗和生产成本,提高企业的经济效益。”嘉兴港区经济发展部相关负责人说。
记者了解到,目前,华泓一期装置每小时可外输燃料气3吨,发电1800kW,每年操作时数按照8000小时计算,可降低能耗4.5万吨标煤,单位产品能耗下降32%,处于行业领先水平,据悉,该装置每年可为企业增加经济效益1亿元以上。
事实上,依托绿色化改造,港区重点工业企业“奔绿”成效显著。除了浙江华泓外,嘉化能源实施了“兴港热电1000吨/小时脱盐水项目”,把系统水回收利用率由传统工艺的65%提高到92%,年节水量超270万吨,年节约用电675万度,实现了良好的经济和社会效益;恒优化纤改造空压机压力等级优化、PLC控制系统等项目年节能约2.12万吨标煤……
记者了解到,为深化“两化”改造,推动企业节能降碳提质效,嘉兴港区制定了“两化”工作实施方案和年度推进计划,成立了领导小组,由主要领导担任组长,下设工作专班,形成支持和推动新制造业“两化”工作的整体合力,共同落实工作责任。
据了解,依托数字化改造,嘉兴港区利用“浙企智造在线”等公共服务平台,为工业企业开展智能化改造在线诊断和评估管理,积极引导企业实施智能化(数字化)技术改造。依靠绿色化改造,去年嘉兴港区整治提升高耗能企业2家、高排放企业2家,腾出用能空间6.5万吨标煤;启动实施节能降碳技改项目7个。
上述港区经济发展部相关负责人介绍,当前港区企业的数字化、绿色化改造呈现出数量多、范围小、碎片化等特点,大部分企业都没有成体系、有规划去做全方位全领域的数字化、绿色化改造。
“接下来,我们会积极引导企业对照本行业本领域、国际领先水平、行业标杆企业,对标先进去实施‘两化’改造。同时将企业的有机更新转型升级工作成体系地整合起来,要以项目清单的形式梳理出来,有先有后梯次推进地去改造。”该负责人表示。